隨著我國碳達峰碳中和戰略的深入實施,節能降碳工作在當前及今后的經濟社會發展中的作用日益增強,影響深遠。同時,我國工業企業在能源結構不斷優化,綠色清潔能源應用不斷增強的環境下,自身發展所需能源結構也必然要持續提質升級,才能適應高質量發展的要求。本文探討通過模型計算、合理分析,對采用天然氣生產蒸汽再加熱的方式進行改造,力求充分體現分布式能源供應的能效合理、運行靈活、損耗小、碳排放少、系統經濟性好、安全性高等優點。
一、生產概況
某生產工序,目前使用天然氣燃汽鍋爐生產蒸汽,對槽液進行加熱。使用中存在能量高位低用,以及冷凝水熱能回收利用環節流程不經濟,同時,企業蒸汽管線供需端距離超過1公里,蒸汽輸送過程中的熱能損耗過大等諸多問題,致使企業生產1噸蒸汽需要消耗83m3天然氣。按照目前天然氣市場價格4.72元/m3計,噸蒸汽成本超過390元。在高價位能源的影響制約下,企業的生產運營處在高成本和高風險的不利環境中。
為此,按照國家節能降碳工作的總體要求,筆者所在企業制定了提高主要能源使用績效的改進措施,即:擬對原工序蒸汽加熱方式實施節能降碳改造。首先,通過采用能源分布式供應的方式,將能源供應點建在用戶端,旨在減少能量傳輸過程的損耗。同時,在優化提高電能轉換率的前提下,采用電加熱槽液來替代蒸汽加熱,且能夠達到生產工藝所需的條件。此舉既能有效避免蒸汽加熱方式造成的能量高位低用的窘況,還能杜絕蒸汽冷凝水熱能回收環節的損耗,從源頭實現能源結構的優化配置,達到節能降碳的效果。對此筆者進行如下總結。
二、現場診斷及問題分析
(一)現場測試收集基礎數據
企業某工序現有清洗槽4個、火堿槽2個、酸硝槽4個,主要用于產品的工藝處理。2023年10月,調查人員對其作業溫度進行了監測,測試結果如下:
1.清洗槽:數量4個;當達到最大生產量時啟用2個。
尺寸(cm):1500×1500×1700
工藝溫度:≧70℃;實際測溫值:75℃。
2.火堿槽:數量2個;當達到最大生產量時啟用2個。
尺寸(cm):3000×1500×1700
工藝溫度:20℃-50℃;實際測溫值:30℃
3.酸硝槽:數量4個;當達到最大生產量時啟用2個。
尺寸(cm):3000×1500×1700
工藝溫度:20℃-50℃;實際測溫值:31℃
(二)蒸汽用量
此工序蒸汽用量較為穩定,每月的用汽量為400~450噸,平均每天用汽量約14.4噸。按照每天生產16小時計算,平均每小時用蒸汽量為0.9噸。
(三)存在的主要問題
1.蒸汽冷凝水熱量未能有效回收利用
蒸汽冷凝水回收具有明顯的經濟效益和環保意義,由于流經該工序系統中的冷凝水含有酸堿成分,致使系統硬件容易受腐蝕,而產生跑、冒、滴、漏等問題,導致疏水不暢。通過流程再造分析可見,該工序蒸汽冷凝水熱能回收利用方式并不經濟。
2.能量高位低用
該生產工序加熱系統目前使用天然氣鍋爐生產蒸汽進行加熱,存在能量高品低用的弊端。經過論證,按照采用高溫熱水的方式進行工序加熱,也能滿足生產工序質量要求。
3.用燃氣生產蒸汽,運行成本高
目前企業屬地天然氣價格為4.72元/m3,燃天然氣生產的蒸汽單價超過每噸390元,結合我國天然氣市場價格持續高位的國情,如還繼續采用天然氣燃氣鍋爐生產蒸汽,作為二次能源使用,生產成本將持續走高,不利于企業參與日趨激烈的市場競爭。
4.蒸汽遠距離傳輸熱能損耗大
從企業鍋爐工房生產、輸送蒸汽至該生產工序,管線距離超過1公里,輸送距離遠。加之該工序蒸汽需求量相對較小,與蒸汽管道設計主要用途并不匹配。經過計算得出,蒸汽輸送過程中的熱能損耗理論上超過總輸送熱量的10%。
三、節能改造潛力分析
(一)節能改造必要性分析
通過測試搜集的基礎數據計算得知,采用遠距離輸送蒸汽加熱的方式,不僅存在著能源成本高、能量輸送質量不穩定、輸送過程需要等待等問題,且不能達到按時、按質、按需供應使用的要求,并造成較大的能源傳輸損耗。同時考慮我國天然氣市場價格持續高位等外部環境影響,用蒸汽加熱方式,已不適合該企業產品市場競爭的內在要求。為了提高產品市場競爭力,企業有必要從能源結構、應用方式等方面采取節能降碳改造。
(二)節能潛力分析
1.綠色能源推動企業能源結構優化調整
根據我國到2030年實現碳達峰、到2060年實現碳中和的目標,在應對全球氣候變化、實現經濟社會可持續發展的進程中,包括水電、風電、光伏發電等綠色能源,將成為綠色發展重要驅動力,帶動產業鏈的持續升級;同時以綠色電力為載體的能源結構優化調整,也成為節能降碳工作的重要組成部分。
2.采用分布式能源供應方式能夠減少輸送損耗
“分布式能源”是一種建在用戶端的能源供應方式,可獨立運行,也可并網運行,是以資源、環境效益最大化確定方式和容量系統將用戶多種能源需求,以及資源配置狀況進行系統整合優化,采用需求應對式設計和模塊化配置的新型能源系統。國內相關行業實踐證明,分布式能源具有能效利用合理、損耗小、污染少、運行靈活,系統經濟性好等特點。調查人員通過綜合計算得出,采用分布式能源供應方式進行節能改造,比傳統用天然氣生產蒸汽再加熱的用能方式更合理,預計能夠節約10%以上的過程損耗。
3.分布式能源方式綜合績效突出
分布式能源通過能源供應點建在用戶端需求側的方式,能夠實現就近獨立運行,并根據用戶對能源的需求變化,實現溫度等參數的對口供應,減少能源傳輸環節,將能源輸送損耗降到最低,從而實現能源即用即啟、安全穩定運行以及使用效率最大化。目前,分布式能源成為我國能源供給側結構性調整的重要方向,也為企業實現年度節能降碳目標提供了有效保障。
4.減少冷凝水排放,避免終端熱能損失
采用分布式電能加熱方式生產高溫熱水,不產生蒸汽冷凝水,從源頭避免了蒸汽加熱產生冷凝水排放的熱能損失,能夠節能10%~15%。
四、節能降碳效益測算分析
(一)節能改造前成本、能耗及碳排放測算
1.改造前成本
改造前,企業采用天然氣生產蒸汽供應加熱,平均蒸汽用量為0.9噸/小時,每天用汽量約14.4噸;按照年運行300天測算,年蒸汽用量為4320噸。
輸送損耗按照10%計算,天然氣單價4.72元/m³,天然氣產蒸汽的單耗為83m³/噸。
改造前天然氣成本:4320t/(1-10%)×83m³/t×4.72元/m³=1880448元
2.改造前綜合能耗及碳排放量測算
綜合能耗量=4320t/(1-10%)×83m³/t×1.2143(天然氣折標系數1.2143kgce/m³)÷1000=483.78噸標準煤
碳排放量(噸)=4320t/(1-10%)×83m³/t÷10000×21.62(天然氣排放因子為21.62噸碳/萬m³)=861.34噸碳
(二)改造后運行成本測算
擬通過在該工序用能端就近建立一套電磁熱水發生器系統,將電能轉換為磁熱能,使金屬容器內的水自行高速發熱并達到工藝參數,然后再將加熱容器內的水輸送到需求端,從而實現對原燃天然氣生產蒸汽供熱系統的替代。改造后設備設施運行功率為:初始加熱需要熱量1686825kJ,折算電力為468.56kW·h,考慮存在一定的損耗,按照使用效率90%計算,初始加熱需要電力為520kW·h。
企業蒸汽加熱系統節能降碳改造初探
采用電磁熱水發生器系統,初始加熱功率480kW,運行1—2小時;保溫階段消耗按照30%計算,功率為156kW。
谷段年消耗電力=520kW·h/d×300d/a=156000kW·h/a=15.6萬kW·h/a
平段年消耗電力=156kW×14h/d×300d/a=655200kW·h/a=65.52萬kW·h/a
電力成本=15.6萬kW·h×0.3元/kW·h(谷電價格)+65.52萬kW·h×0.6元/kW·h(峰電價格)=43.99萬元
能耗量=(15.6萬kW·h+65.52萬kW·h)×1.229噸標準煤/萬kW·h=99.70噸標準煤
碳排放量=(15.6MW·h+65.52MW·h)×10×0.61tCO₂/MW·h=494.83tCO₂
(凈購入電力排放因子為0.61tCO₂/MW·h)
(三)改造后節能降碳效益
年節約費用為=188.0448萬元-43.99萬元=144.05萬元
年節能量=483.78噸標準煤-99.70噸標準煤=384.08噸標準煤
年減少碳排放量=861.34tCO₂-494.83tco2=366.51tCO₂
五、總結
(一)可行性
此次改造根據改變用能設備的加熱方式及工序介質容積,合理平衡加熱器功率與初次升溫時間,從而確定電加熱功率。利用原控制系統PLC計算功能和控制開關,實現對工作槽介質溫度的閉環控制,從而使實際溫度控制在:設定溫度±2℃的范圍內,滿足工藝需求。
(二)先進性
由傳統天然氣鍋爐生產出蒸汽,再輸送至工序點進行加熱的方式,因生產、輸送、使用以及冷凝水回收等諸多環節,存在著熱量損失大、能源綜合效率低等弊端,致使能源利用效率不足60%。而采用電加熱方式,其熱效率高達90%。此舉不僅避免了蒸汽生產、輸送、冷凝水回收三個中間環節的熱損耗,大幅降低了能源成本,還減少了大量污染物的產生。
(三)綠色低碳效益顯著
我國雙碳政策實施力度加強和行業技術創新步伐加快,推動著國內風電、光電、水電等綠色能源領域的蓬勃發展,全社會綠色能源占比逐年大幅上升。綠色電能作為轉換效率最高、最清潔的能源,也為工業企業實現能源結構優化,推進節能降碳改造提供了必要的前提條件,為企業帶來了實實在在的節能降碳經濟效益。
在未來我國綠色能源占比逐步加強、應用范圍不斷擴大的趨勢下,分布式能源應用方式將取得更加顯著的經濟效益與節能降碳效果,助力我國碳達峰碳中和目標的高質量完成。
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